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基本信息
編 號: 168923 |
性 別: 男 |
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年 齡: 35 |
學(xué) 歷: |
工作年限: |
婚姻狀況: |
戶 口: 河南省 焦作市 |
身 高: 183 |
居 住 地: 福建省 泉州市 |
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求職意向
希望地區(qū):
湖南省
懷化市 |
期望月薪:
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期望從事的行業(yè):
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期望從事的崗位:
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自我評論
本人于2012年6月份大學(xué)本科畢業(yè),職業(yè)發(fā)展規(guī)劃選擇生產(chǎn)管理,因為我堅信生產(chǎn)管理經(jīng)驗是以后公司經(jīng)營管理的基礎(chǔ),經(jīng)過一年的生產(chǎn)儲干實習(xí),于2014年正式轉(zhuǎn)正生產(chǎn)管理工序長,帶班管理期間完成了公司制定的各項指標KPI,并能較好的處理上下級的關(guān)系,于2015年作為實習(xí)車間主任進行車間管理工作。通過實習(xí)的半年掌握了生產(chǎn)車間QCDMS的管理工具應(yīng)用,較好的完成車間生產(chǎn)成本、效率以及過程的控制,并掌握了生產(chǎn)制造成本的核算以及成本控制方法。于2015年年底正式升職為車間主任。
在正式車間主任管理期間,我通過自學(xué)供應(yīng)鏈管理,掌握了采購、物控以及生產(chǎn)的供應(yīng)鏈管理,對物料的PMC控制、安全庫存的建立,并掌握訂單管理從業(yè)務(wù)部門接到訂單后到技術(shù)部評審、物控部的原料評審以及品管部的來料檢驗,到最后的生產(chǎn)排單計劃以及交期管理的整套訂單管理流程。
四年的生產(chǎn)管理經(jīng)歷同時也掌握了精益生產(chǎn)的工具以及IE工業(yè)工程的改善方法,并運用的生產(chǎn)現(xiàn)場的改善,提高效率、品質(zhì),以及降低成本!
特長敘述
1、精益生產(chǎn)、價值流
2、IE七大手法
3、QC七大手法
4、生產(chǎn)及物料計劃與控制PMC
5、安全生產(chǎn)
6、ISO內(nèi)審員
7、自動化設(shè)備設(shè)計思路、開發(fā)與應(yīng)用
教育經(jīng)歷
河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 |
起止時間: |
2008-09-01
- 2012-06-20 |
專業(yè)名稱: |
測控技術(shù)與儀器 |
專業(yè)描述: |
2011/6 -- 2011/8: 北京鼎漢技術(shù)股份有限公司制造部實習(xí) |
2011年暑假,在北京鼎漢技術(shù)股份有限公司制造部實習(xí),實踐操作了電路板的裝配、檢測與維修,認識到專業(yè)知識的不足,激勵自己在各方面下更大功夫,提高自己各方面能力。
2011/1 -- 2011/2: 在北京昆侖保險公司行政部實習(xí) | 2011年寒假,在北京昆侖保險公司行政部,作為前臺接待員,學(xué)會了怎樣能更有效地和客戶溝通,并且能運用到生活學(xué)習(xí)中。
2010/6 -- 2010/7: 北京實創(chuàng)裝飾有限公司銷售部與行政部實習(xí) | 2010年暑假,在北京實創(chuàng)裝飾有限公司銷售部與行政部進行實習(xí)學(xué)習(xí),負責(zé)向客戶講解有關(guān)家具概念知識,并在展會中負責(zé)品牌推廣與會場秩序
2010/1 -- 2010/2: 北京鼎漢技術(shù)股份有限公司行政部實習(xí) | 2010年寒假,擔(dān)任北京安元鼎保安公司焦作區(qū)招工代理,并在北京鼎漢技術(shù)股份有限公司行政部學(xué)習(xí),主要負責(zé)安全生產(chǎn)與郵件接收與送發(fā),對突發(fā)事件的處理能力有一定幫助。
2009/6 -- 2009/8: 河北燕郊上上城物業(yè)部實習(xí) | 2009年暑假,在河北燕郊上上城物業(yè)部作為助理進行實踐與學(xué)習(xí),提高了自己人際交往能力。
2010/10 -- 2010/10: 電子電工實習(xí) | 2010年10月電子電工實習(xí),系統(tǒng)的學(xué)習(xí)電子電路知識 。
2009/9 -- 2009/10: 金工實習(xí) | 2009年9月金工實習(xí),系統(tǒng)的學(xué)習(xí)鉗工、焊工、鑄造、車、銑、磨、刨等。
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工作經(jīng)驗
福建萬龍金剛石工具有限公司
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起止時間: |
2012-06-20 - 2021-01-21 |
所屬行業(yè): |
金剛石刀具 |
擔(dān)任職位: |
車間主任 |
工作職責(zé)和業(yè)績: |
1、目前在本公司擔(dān)任生產(chǎn)車間主任一職,主要負責(zé)生產(chǎn)車間的品質(zhì)、過程以及成本管理,使車間各項指標控制在公司制定的KPI指標內(nèi)。
2、負責(zé)車間各工序標準化作業(yè)流程SOP的建立以及培訓(xùn)。
3、負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)流程(從原材料供應(yīng)、各工序生產(chǎn)到產(chǎn)品檢驗、外觀處理與包裝入庫)的制造成本與人工成本的核算。
4、生產(chǎn)訂單從業(yè)務(wù)部門接單到技術(shù)部、物控部、品管部的技術(shù)以及PMC物料評審,并最終根據(jù)訂單交貨期進行生產(chǎn)排單計劃。
5、負責(zé)本車間生產(chǎn)一線員工、組長以及生產(chǎn)各工序管理人員的每日工作監(jiān)督、每月績效考核以及年終考核優(yōu)秀評比。
6、將精益生產(chǎn)工具知識運用到生產(chǎn)實踐中,通過拉動式生產(chǎn)的模式,改變原有的推動式生產(chǎn)模式,降低各工序銜接中的在制品庫存,增強各工序緊密配合,并最終縮短產(chǎn)品交貨期。
7、通過IE工業(yè)工程相關(guān)理論知識并將IE7大改善方法運用到生產(chǎn)過程中,通過流程優(yōu)化、簡化、合并重組以及現(xiàn)場的動作浪費改善,提高生產(chǎn)效率,降低人工以及水、電、氣的成本。
項目經(jīng)驗2015/03 -- 2016/03:傳統(tǒng)單人操作模式改善為流水線生產(chǎn)
責(zé)任描述:在該項目中擔(dān)任項目思路設(shè)計,配合自動化工程師進行工裝設(shè)備的圖紙設(shè)計,設(shè)計并制作完成后投入產(chǎn)線的測試運行以及總結(jié)進一步進行改善;項目描述:1、2015年,該項目思路源頭為改善前的單人操作存在的品質(zhì)隱患(多裝、少裝或裝錯),且單人操作對原材料的占有量極大,不利于原材料的周轉(zhuǎn)。
2、2015年底,該設(shè)計方案得到實現(xiàn),工裝設(shè)備順利制作完成,并投入運行測試成功,成為了本行業(yè)第一家流水線生產(chǎn)模式的公司。
3、品質(zhì):單人操作流程中存在稱、取、放的動作浪費,設(shè)計思路通過將原先一爐模需裝30—40層的原料,通過動作拆分,將單人組合為流水線模式,每人放3層原料,極大的降低了多裝。少裝以及裝錯的概率。
4、效率:通過流水線生產(chǎn)模式,有效結(jié)合IE改善方法,減少了原有單人操作模式中的動作浪費,提高生產(chǎn)效率40%。
5、周轉(zhuǎn):通過單人組合為流水線模式,提高了原材料的周轉(zhuǎn)速度,降低了單人操作的原材料占有量。
6、空間占有量:單人操作改為流水線操作之后,單位面積場地所容納的操作員為改善前的3倍,減少了產(chǎn)品制造成本中的廠房分攤的成本。
總結(jié):通過此項改善,品質(zhì)下降20%,效率提高40%,周轉(zhuǎn)速度提高30%,且經(jīng)過流水線生產(chǎn)模式節(jié)省場地空間之后,原先早/晚兩班生產(chǎn)模式可轉(zhuǎn)變?yōu)樵绨嗌a(chǎn)模式,使公司節(jié)省了員工晚班的福利成本投入約100萬元。 |
項目經(jīng)驗
項目名稱: |
傳統(tǒng)單人操作模式改善為流水線生產(chǎn) |
起止時間: |
2015-06-01
- 2016-06-01 |
項目描述: |
責(zé)任描述:在該項目中擔(dān)任項目思路設(shè)計,配合自動化工程師進行工裝設(shè)備的圖紙設(shè)計,設(shè)計并制作完成后投入產(chǎn)線的測試運行以及總結(jié)進一步進行改善;
項目描述:1、2015年,該項目思路源頭為改善前的單人操作存在的品質(zhì)隱患(多裝、少裝或裝錯),且單人操作對原材料的占有量極大,不利于原材料的周轉(zhuǎn)。
2、2015年底,該設(shè)計方案得到實現(xiàn),工裝設(shè)備順利制作完成,并投入運行測試成功,成為了本行業(yè)第一家流水線生產(chǎn)模式的公司。
3、品質(zhì):單人操作流程中存在稱、取、放的動作浪費,設(shè)計思路通過將原先一爐模需裝30—40層的原料,通過動作拆分,將單人組合為流水線模式,每人放3層原料,極大的降低了多裝。少裝以及裝錯的概率。
4、效率:通過流水線生產(chǎn)模式,有效結(jié)合IE改善方法,減少了原有單人操作模式中的動作浪費,提高生產(chǎn)效率40%。
5、周轉(zhuǎn):通過單人組合為流水線模式,提高了原材料的周轉(zhuǎn)速度,降低了單人操作的原材料占有量。
6、空間占有量:單人操作改為流水線操作之后,單位面積場地所容納的操作員為改善前的3倍,減少了產(chǎn)品制造成本中的廠房分攤的成本。
總結(jié):通過此項改善,品質(zhì)下降20%,效率提高40%,周轉(zhuǎn)速度提高30%,且經(jīng)過流水線生產(chǎn)模式節(jié)省場地空間之后,原先早/晚兩班生產(chǎn)模式可轉(zhuǎn)變?yōu)樵绨嗌a(chǎn)模式,使公司節(jié)省了員工晚班的福利成本投入約100萬元。 |
項目名稱: |
精益新生產(chǎn)系統(tǒng)改革 |
起止時間: |
2017-10-01
- 2018-08-08 |
項目描述: |
在此次精益改革中擔(dān)任P組組長一職,主要負責(zé)生產(chǎn)布局設(shè)計、基建、施工,設(shè)備設(shè)施申請進度,新式精益生產(chǎn)線的建立!
新式精益生產(chǎn)線經(jīng)過流程的再造,布局的調(diào)整,引入自動化流水線,減少搬運浪費,人員重組,培養(yǎng)多能工,各工序按照標準生產(chǎn)節(jié)拍,配以標準容器控制,最終達成8H攻關(guān)成功10H的目標,整體OPH提高27%;
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